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某選礦廠鐵礦碎磨工藝優化

作者:紅星機器 發布時間:2015/06/11 18:00:52 更新時間:2019/02/21 16:49:52

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某選礦廠設計能力200萬t/a,設計流程為破碎—磁滑輪拋尾—高壓輥磨—球磨—磁選—篩分,自2013年5月開始試生產以來,流程存在磨機負荷低、礦石過磨嚴重、精礦含水率高等問題,為提高選礦廠運行效率,現對鐵礦碎磨工藝進行優化。

鐵礦碎磨工藝

一、原工藝存在的問題

該鐵礦原工藝流程見圖1,選廠試生產后原礦品位僅30%左右,遠低于設計采用值(37.1%)。工藝存在以下問題:①原礦鐵品位偏低,磁滑輪拋尾效果不理想,低品位礦石或廢石進入后續輥磨系統甚至磨選系統,增加了選廠能耗;②實際入磨量只有設計值的65%左右,磨機負荷率低、排礦粒度細、過磨現象嚴重,磨礦成本高;③精礦粒度細,導致精礦篩篩分效率低,脫水效果不好,精礦水分含量超標、卸裝困難,運輸成本高。

鐵礦原工藝流程

圖1 鐵礦原工藝流程

二、工藝優化

1、將直線篩篩孔尺寸由3mm更換成4mm

高壓輥磨產品采用篩孔尺寸為3mm的直線篩篩分時篩下產率僅42%左右,達不到設計要求的52%,相應的入磨量也就達不到要求,磨機負荷率底,且一段球磨給礦粒度-0.074mm含量達34%~35%,一段磨礦溢流-0.074mm含量為91%~92%,過磨現象嚴重。將篩孔尺寸由3mm更換為4mm后與原篩孔尺寸進行篩分試驗對比,結果見表1。

直線篩不同篩孔尺寸篩分試驗對比

表1 直線篩不同篩孔尺寸篩分試驗對比

表1表明,采用篩孔尺寸為4mm直線篩篩分時篩下產品產率較3mm時平均高出10個百分點以上。據此,將直線篩篩孔尺寸由3mm換為4mm,對改造前后球磨機磨礦指標進行了考察,結果見表2。

改造前后球磨磨礦指標

表2 改造前后球磨磨礦指標

由表2可知,直線篩篩孔尺寸由3mm改為4mm后,一段球磨的處理量可增加14%以上,一段球磨給礦-0.074mm含量降低,一段、二段球磨排礦的-0.074mm含量更加合理,減少了過磨。

2、直線篩篩上產品磁滑輪干式拋尾

原礦破碎至-35mm的時候,礦石中連生體含量高,拋尾效率低,高壓輥磨破碎后,檢查篩分的篩上物中單體解離的脈石含量較高,而其返回高壓輥的流程中無拋尾工藝,廢石循環給入輥磨機,降低了設備處理能力,增加了碎礦過程能耗和設備折損,同時向尾礦系統輸入了大量尾砂。對直線篩篩上產品進行了磁滑輪拋尾試驗,結果見表3。

磁滑輪拋尾試驗結果

表3 磁滑輪拋尾試驗結果

從表3可以看出,對篩上產品進行磁滑輪拋尾,可以拋除鐵品位為3.60%、作業產率為25.43%的尾礦,精礦鐵品位提高了8.17個百分點。

3、改造效果

對該鐵礦碎磨流程進行工藝改造,改造后流程見圖2,改造前后生產指標對比見表4。

改造后的工藝流程

圖2 改造后的工藝流程

改造前后現場生產指標對比

表4 改造前后現場生產指標對比%

由表4可知,流程改造后,鐵精礦產品的鐵品位略有降低,但仍可滿足公司要求,尾礦鐵品位降低了2.52個百分點,精礦鐵回收率提高了近1個百分點,精礦粒度變粗后,精礦濾餅含水率平均降低了1 個百分點,而且過濾工藝效率更高,降低成本的同時增大了公司產能。

鐵礦碎磨工藝

三、結 語

1、該鐵礦實際采出礦石鐵品位僅30%左右,遠低于設計采用的37.1%。導致試生產時,存在原礦品位偏低、磨礦成本高、精礦含水高等問題。

2、該鐵礦直線篩篩孔尺寸由3mm增大到4mm,并對篩上產品增設磁滑輪干式拋尾工藝后,解決了過磨問題,并且尾礦鐵品位降低了2.52個百分點,精礦鐵回收率提高了近1個百分點,精礦的濾餅含水率降低了1個百分點,提高生產能力的同時降低了生產成本。

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